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循环水泵节能与解决气蚀问题

返回列表 来源:未知 发布日期:2019-04-10 22:53【
1 前言
中海油某石化公司馏分油综合利用项目循环水场于2016年2月完成预膜正式投用,运行14个月后发现叶轮气蚀,采取叶轮气蚀部位堆焊处理,并对叶轮进行切削,成功的取得了节能和提高设备性能的双重效果。

2 循环水泵配置情况
循环水场共配置10台循环水泵,并联从集水池取水,8台大泵编号为P01A~H,2 台小泵编号为P02-A~B,10台机泵均为广东佛山某水泵厂产品,由于现循环水量为37000t/h,泵站运行6 台大泵。
 
3 故障发现及采取措施
4月底,三期循环水场循环水泵P01D运行电流由80A 变化至77A,现场可以听到泵体运行噪音,针对这一异常状况,第一时间摸排出设备故障,系叶轮汽蚀穿孔造成。后期在叶轮修复过程中,发现10 台循环水泵均出现汽蚀,其中3台叶轮出现穿孔。循环水泵的平稳运行,直接影响全厂安全生产,为解决这一问题,根据机泵运行功率过高,推测出循环水汽蚀主要原因为机泵运行流量点远离设计点,造成机泵汽蚀余量无法满足要求,形成叶轮汽蚀。结合循环水系统运行参数,经检测,循环水泵扬程45M 能够满足现运行需求,决定对循环水泵叶轮进行叶切削,该举措能够实现:第一,降低泵的轴功率,可以使原只能开度30%的出口阀全开,降低出口阀流阻,起到较好的节能效果;第二,改变泵的性能曲线,降低必须汽蚀余量是数值,减少汽蚀发生的可能性。
 
4 结论
通过改造的循环水泵,运行更加稳定,泵体振动由原来的2.2mm/s 下降到1.6mm/s 以下,大大提高了机泵的运行可靠性,截至目前,已经完成了8 台机泵叶轮焊接修复,进行叶轮切削改造,均一次性成功试车,为公司取得了较好的经济效益,本项目成功实施,在遇到同样问题可以具有借鉴意义。