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真空泵真空度异常原因分析

返回列表 来源:未知 发布日期:2019-05-04 12:03【
真空泵真空度异常原因分析:

真空度是影实验过程运行的主要技术参数和经济指标,真空度的变化,对实验效果有极大的影响。

启动过程中低旁排汽占比凝汽器热负荷91%,此外启动期间#1 凝汽器热负荷还有给水循环真空泵A小机排汽、本体疏水、高排泄放阀、汽封漏汽、汽封冷却器疏水等热源。 由此可见,启动期间#1凝汽器压力异常升高原因为启动期间#1凝汽器热负荷过高引起。

解决方案:凝汽器总是在变工况下运行,相应凝汽器真空也就偏离设计值。凝汽器采用KWU冷凝器横断面布置设计,设计换热量826837kj/s,设计循环水流量17250kg/s,设计压力4.14/ 5.5.77kPa( 绝对压力) 。设计循环水温度20℃,最高循环水温度33℃,末级叶片最大允许蒸汽负荷1.8 kg/s。 当冷却水初温为20℃时,如果冷却水量由设计流量降低 到设计流量的60%,将使机组真空降低2.51kPa;而当冷却水初温为33℃,冷却水量降低到设计流量的60%时,机组真空 降低4.68kPa 。因此冷却水流量是影响凝汽器真空的一个重要因素,在夏季高温期表现得尤为突出。 并网前控制燃料量,最多启动2台磨煤机运行,燃料量不超70t。为降低启动期间#1凝汽器热负荷,提高循环水流量降低入口温度。根据气温变化每年在4 ~ 6月、 9~10月,循环水 温高于20℃时,启动期间开启两台低速循环水泵运行;6 ~8月循环水温高于25℃时,开启一高一低2台循环水泵运行。通过提高循环水量,降低#1凝汽器循环水出口温度。启动期间保持低压旁路开展,操作高压旁路时注意严密监视热再压力尽量 不超3MPa。

此外启动阶段不得开启高效真空泵运行,开启原 设计3台真空泵运行,如增开循环水泵后真空异常系统仍有异 常应及时查找真空泵、汽封系统、负压系统是否正常。如果短时间内无法使真空度恢复正常,或者真空度继续急剧恶化,则有可能使汽轮机强迫停机。

通过以上对循环水真空泵真空度异常原因分析,确认了该类型机组由于双备压设计,循环水依次通过#1、 #2凝汽器,启动期间锅炉热量大部分通过低压旁路 排至#1凝汽器,由于热负荷过高造成#1凝汽器压力突升,可采取控制锅炉输入热量、增加循环水量、限制热再压力等措施保证启动阶段真空,确保机组顺利并网,缩短启动时间,减少启动阶段燃料、汽水消耗,消除引起机组真空异常的关键因素,保证机组安全顺利启动。 

以上内容仅供大家参考。