石膏脱水困难的原因都有哪几点呢,文中会详细的介绍,根据电厂实际运行工况,从石膏脱水困难的原因着手,分析了皮带跑偏、滤饼厚度控制、石膏中粉尘含量、废水排放、浆液池氧化情况等方面对石膏脱水的影响,提出了应该采取的控制措施。最后对石因石灰石 - 石膏湿法脱硫方法技术成熟、脱硫效率高而被厂矿企业广泛应用。但是由于其系统庞大、工艺复杂、运行中经常会出现诸如管路堵塞、腐蚀穿孔、石膏脱水困难、浆液中毒等各种各样的问题。其中,石膏脱水困难是大部分电厂运行人员经常遇到的问题,也是最难控制的部分,原因各种各样,互相影响,必须加强对参数进行控制和调整, 对症下药,才能保证脱水皮带机的正常运行。该电厂通过对半年多时间的运行情况分析总结,找出了问题及原因,采取对应措施。
1、上海亚荣对石膏脱水困难的原因进行分析
(1)问:皮带跑偏是为什么?
答:皮带跑偏是常见的问题,也是最难解决的问题,此故障占到全部故障的 80%以上。为了保护皮带不被真空槽抽吸变形,通常真空槽都设置很窄。如果设置很宽,虽然一定程度上可以减缓皮带跑偏对浆液抽吸的影响,但是由于皮带中心所受剪力增加,将直接导致皮带过早报废。所以,皮带稍微跑偏,就会造成真空槽与皮带抽吸孔错位,不能在滤布下方形成有效真空,浆液抽吸无力,滤布可以轻松与皮带上方分离,真空管内不抽水,浆液顺着皮带从机头洒出。
(2)问:滤饼的厚度控制不合理?
答:滤饼的厚度直接影响石膏滤饼的水含量。滤饼太厚不易脱水, 而滤饼太薄,有时候出现滤布中间有料,两边间断性无料漏空,真空度太低, 也达不到正常的脱液效果。经实践证明, 滤饼的厚度一般保持在 15~25 mm脱水效果最好。滤饼厚度的控制由浆液的密度和皮带机的转速配合完成。浆液密度过低,真空度不够,抽吸效果差。浆液密度过高,流动性差,造成滤布上布料不均,皮带左右两边受力产生差异,跑偏频繁。
(3)问:粉尘含量高对其有什么影响?
答:该厂 2 # 机组运行初期粉尘一直偏高,平时一般在 5~6mg/m 3 ,最高达到9mg/m 3 。如果粉尘含量高,一方面粉尘就会包裹在 CaCO 3周围,减少烟气中的SO2和石灰石浆液中的CaCO 3的接触面积,干扰吸收塔内吸收反应正常进行, 影响石膏的结晶和大颗粒石膏晶体的生成。同时,粉尘中含有大量的重金属离子,会抑制 SO 2 和 CaCO 3的反应。另一方面在石膏脱水时,会在石膏表面形成一层致密的黑色薄膜,造成石膏脱水困难。
(4)问:废水排放异常?
答:废水排放不够,将导致系统中杂质无法排出。脱硫系统中排出的废水取自废水旋流器的溢流, 运行初期,施工过程中的碎木屑、小石子、焊条头等将废水旋流子堵塞后,都经过废水旋流给料箱的溢流返回到系统中。由于废水中的杂质大多质量相对较轻、粒径过小,当石膏浆液流到皮带机滤布上时, 较轻的杂质漂浮在浆液的上部, 颗粒细且粘性大, 因此,石膏饼表面常被一层呈深褐色物质覆盖。这层物质手感很黏,透气性差,如果废水系统不能正常投用, 系统中杂质就会累积, 导致石膏脱水越来越困难。
石膏脱水困难的原因分析如上所述,仅供大家参考。